Caso de negocio exitoso para la reducción de contrapresiones en pozos de las plataformas PP-Ku-H y PP-Maloob-C por adecuación del cabezal general de mezcla del CP-Ku-H.
El presente trabajo se alinea a la iniciativa 3: Contener y revertir la declinación de la producción y aumentar la rentabilidad de las asignaciones. La iniciativa está especificada en el Programa de Ejecución de la Estrategia de PEP. Asimismo, se desarrolló la sub iniciativa 3.1: “Mantener la producción base”, siendo una de sus actividades clave en aguas someras; la definición y aprobación de casos de negocios para reducir la contrapresión de pozos.
Dentro de esta iniciativa se definió el caso de negocio para la reducción de contrapresiones en pozos de las plataformas PP-Ku-H y PP-Maloob-C; por adecuación del cabezal general de mezcla de la plataforma PP-Ku-H hacia el separador de primera etapa TL-1030 en la batería de separación de la PB-Ku-H; más viable conforme a las evaluaciones técnicas y económicas aplicables.
Asimismo, la plataforma de producción PB-Ku-H se diseñó para manejar una producción de 100 Mbpd de crudo y 60 MMpcd de gas amargo proveniente de las plataformas PPKu- H y PP-Maloob-C.
La estrategia de producción del activo consideró la incorporación de: Seis pozos adicionales en una estructura adosada en PP-Maloob-C; Dos pozos adicionales en trípode (se adecuó soporte de un quemador); Incorporación del proyecto BEC en ambas plataformas y Alineación parcial de la producción de PP-Maloob-A vía L-369
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Dentro de la iniciativa 3.1 se definió el caso de negocio para la reducción de contrapresiones en pozos de las plataformas PP-Ku-H y PP-Maloob-C; proponiendo el proyecto de adecuación del cabezal general de mezcla de la plataforma PP-Ku-H hacia el separador de primera etapa TL-1030 en la batería de separación de la PB-Ku-H.
Del mismo modo, este proyecto tuvo como alcance habilitar un cabezal de mezcla nuevo de 24”Ø; el cual se interconectó sobre uno de los cabezales de PPKu- H antes del punto de interconexión con la llegada de la plataforma PP-Maloob- C; así como a la línea existente de 30”Ø (cabezal de mezcla actual) justo después de la ampliación 24”x30”Ø sobre puente del lado de PP-Ku-H.
La interconexión permitió abatir las caídas de presión en el sistema reduciendo las contrapresiones en las bajantes de los pozos de ambas plataformas. Asimismo, se obtuvo un beneficio de producción de aceite incremental de 1.7 Mbpd en promedio en la medición de la producción de líquidos del CP-Ku-H, de 188.8 a 190.5 Mbpd.
Con un costo final de la obra del orden de los 54.5 mil pesos, se concluye que la implementación de esta obra fue una decisión acertada, que agregó valor a la SPBAS AS01.
Los Ingenieros Oscar Rubén Martínez Cruz y Daniel Mauricio Godínez Oidor presentaron el trabajo en la última edición del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP).