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Pemex invertirá 1,789 md en campo de gas en aguas profundas

Pemex y Slim evalúan retomar el desarrollo del campo Lakach en aguas profundas

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) autorizó a Pemex la actualización del Plan de Desarrollo para la Extracción asociado a la Asignación A-0188-M-Campo Lakach.

 

De acuerdo con la CNH, la asignación en aguas profundas del Golfo de México tiene una superficie de 33.81 km². Actualmente tiene ocho pozos perforados y es productora de gas húmedo.

 

La actualización al plan de Desarrollo se justifica debido a la inversión requerida, a la reprogramación del inicio de producción y del pronóstico. Igualmente, a la modificación en la estrategia de desarrollo y extracción.

 

El asignatario presentó dos Alternativas de desarrollo (“A1” y “A2”). De las cuales eligió la “A1” para el periodo septiembre 2022-2043. La alternativa contempla realizar seis terminaciones de pozos, una reparación mayor y 4 reparaciones menores. Igualmente, dos instalaciones de Infraestructura, y cinco ductos, un abandono y siete taponamientos en pozos.

 

Lakach, un yacimiento en el Golfo de México con potencial para suministro hasta 1,800 millones de pies cúbicos de gas al día, podría convertirse en el primer proyecto comercial de gas en aguas profundas del país. Supone un enorme impulso a una nación que importa más del 80% del combustible.

 

Pemex contempla recuperar un volumen de 847,000 millones de pies cúbicos de gas. Lo anterior estima un costo total de 1,789.60 millones de dólares. De los cuales destinará 1,158.29 millones de dólares para inversión, y 631.31 millones de dólares para gasto de operación.

 

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Derivado del análisis presentado, la CNH se pronunció en sentido favorable con respecto a la actualización del plan de desarrollo de esta Asignación.

 

El desarrollo del activo Lakach fue suspendido en 2016. Ha representado pérdidas a la empresa por 64.8 millones de dólares (900 mil dólares mensuales desde su suspensión).

 

En enero, Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, confirmó que retomarían el proyecto con la participación de la iniciativa privada.

 

 

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