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Reducción de fallas prematuras en equipos BEC

Reducción de fallas prematuras en equipos BEC mediante el análisis oportuno del comportamiento de operación e implementación de acciones inmediatas.

Reducción de fallas prematuras en equipos BEC mediante el análisis oportuno del comportamiento de operación e implementación de acciones inmediatas.

El sistema de bombeo electrocentrífugo (BEC) se utiliza cuando la presión de yacimiento no es suficiente para aportar hidrocarburo hasta superficie. Igualmente, el BEC provee de energía adicional (presión) al fluido para llevar o incrementar el flujo de hidrocarburos hasta la superficie.

Los campos de estudio, A y B, se encuentran ubicados geográficamente dentro de las aguas territoriales del Golfo de México; frente a las costas del estado de Campeche a 95 km al NW de Ciudad del Carmen Campeche; en tirantes de agua promedio de 49 m en la plataforma continental del Golfo de México.

Reducción de fallas prematuras en equipos BEC mediante el análisis oportuno del comportamiento de operación e implementación de acciones inmediatas.
Reducción de fallas prematuras en equipos BEC mediante el análisis oportuno del comportamiento de operación e implementación de acciones inmediatas.

Dentro de la configuración del equipo de bombeo electrocentrífugo (BEC) se cuenta con sensores de fondo; los cuales son indispensables para la operación y detección de comportamientos irregulares del equipo. Lo cuál permitirá realizar un análisis de la problemática y así plantear una solución.

Asimismo, los parámetros principales de medición son Frecuencia de operación, amperaje del motor, voltaje del motor, presión de descarga, presión de entrada a la bomba; Temperatura de fondo, Temperatura de motor, Vibración, Presión en cabeza y Temperatura en bajante.

Dentro del estudio, el volumen del sistema de remoción para incrustaciones de sulfato de calcio debe cubrir el cuerpo completo del equipo BEC por encima y por debajo. Se debe conocer el gradiente de fluidos.

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Durante el estudio se logró reducir el amperaje del motor 24 Ampers. Igualmente se redujo la presión de entrada 25 PSI. Se logró un incremento en la temperatura de bajante de 8 °C. Lo anterior ayudó a mejorar el flujo que pasa a través de la bomba reduciendo el consumo de potencia y a su vez mejorar la producción.

En conclusión, el monitoreo en tiempo real de las variables de operación de los equipos BEC en pozos, es primordial para visualizar comportamientos anómalos en la operación de los equipos. Igualmente, ayudan a realizar un análisis detallado del problema para poder tomar acción inmediata para su corrección y así prolongar el tiempo de vida de los equipos BEC. Evitando el diferimiento de producción y a su vez costos en las intervenciones para el reemplazo del equipo BEC.

El trabajo fue presentado por Ingeniero Edgar Moncada García en la reciente edición del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP).

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